聚羧酸系减水剂作为继萘系、密胺系、脂肪族系和氨基磺酸盐系之后研制生产成功的第高性能减水剂,具有掺量少、减水率高、保坍性能好、与水泥适应性强、混凝土收缩小等特点,
(1)废气:反应釜挥发的非甲烷总烃类有机废气采取液封罐(水溶液)吸收后经活性炭吸附再由一根15m高排气筒外排,另外加强车间通风,降低无组织排放有机废气对周围大气环境影响。
(2)废水:循环冷却水、液封箱废水、设备冲洗水等废水回用于生产;车间地面冲洗废水、生活污水依托废水处理设施处理后排入工业园区污水处理厂处理,对水环境影响甚微。
(3)噪声:各设备拟采取减震安装、隔声等措施削减处理,并经厂房隔声后能够满足声环境标准的要求。
(4)固废:生产过程中产生的废活性炭、有毒有害原料废包装物等危险废物由厂家回收处置,其余一般工业固废外售,生活垃圾在厂内定点贮存后由环卫部门集中收集处置。项目的各类固体废弃物均得到了有效的处理和处置。
坍落度控制
预制箱梁对于外观的要求较高,因此,对于混凝土质量的稳定,尤其是坍落度的稳定和均匀性,对于减少水纹、云斑、色差甚至孔洞、浮浆过厚等缺陷起到重要作用。
1.原因分析:
(1)聚羧酸外加剂掺量少、减水率高,生产时对用水量极为敏感。当用水量有波动,增减3~5kg时,坍落度变化显著,轻微泌水或无扩展度。
(2)计量有误差,出现超掺情况,出机混凝土坍落度偏大,经过搅拌合运输,到施工现场时有轻微离析状,检测其基本性能时,有泌水及板结等现象。作为试验用混凝土,浇筑时不易振捣,上部板结严重。拆模时有粘模现象,试验箱梁底部有明显水纹,内部侧面则有蜂窝现象,外观较差。
2.预防措施:
(1)增加骨料含水率的检测频次,保证生产用水量准确,针对砂子含水建议每个工作班或连续供应过程中每两小时测一次,增加频率,保障用水量的准确度;石子方面,最好是直接干筛。本站在供应前期,为保证石子质量,采用水洗2~3遍,存放一周晾干,但在实际生产过程中,大堆石子外部干燥但内部仍然较湿,且不同层面含水也不均匀,对坍落度的稳定性影响较大。后改为直接干筛,效果较好;
(2)不授予机操人员调整用水量权限;
(3)延长搅拌时间,保证搅拌均匀性;
(4)与外加剂厂家沟通协调,将外加剂掺量由设计的1.2%提高至2.0%,减小相对误差,降低计量敏感度;
(5)升级生产控制系统的管理软件,更换传感器,保障计量精度。
管理员
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